pg电子青岛公司参建的青岛市李村河污水处理厂四期,日处理规模为10万吨/日,通过采用pg电子自主研发的MBR技术,解决了污水生化处理“生物固定化”和“提高传质效率”两大难题,经过10天的系统调试,已经稳定产水运行,出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准,成为改善李村河断面水质的重要水源。
李村河污水处理厂服务区域涵盖青岛市市北区、李沧区、崂山区,总服务面积147平方公里,服务人口百万余人。四期项目建成后,李村河污水处理厂总处理规模达30万吨/日,是青岛市处理规模最大、出水标准最高的污水处理厂。pg电子青岛公司在该项目的设计、制造、供货方面体现出了极高的系统集成能力,在建设、调试运行方面亦展现了成熟可靠的高水平工程经验。
一、建设管理高度自动化的设计特点
MBR工艺采用全程自动控制,降低了污水处理系统运营故障率,进而大幅提高管理水平和出水水质稳定性的保障。这些全都源自于系统精心优良的设计理念。
1、模块化设计,便于施工和运行管理
1)膜处理系统分2个系列,每个系列6条产水廊道,共12条廊道用于处理每天10万吨污水。
2)每条廊道配置14台膜组器,对应产水泵,气动阀,进出水闸门,浊度仪、液位计、流量计、压力变送器及PLC子站,共同组成一个产水序列,承担每天分配的8333吨产水任务。
3)各廊道均为单独运行,互不影响,可以任意切换,满足设计范围内不同运行水量的需求。
4)通过优化膜组器配置,检修维护不影响全厂正常运转。
2、布局合理,简明清晰
1)膜池依次排列,管道设于管廊中,整齐划一。
2)膜设备间与膜池并行位于地下空间,管道、水泵、仪表排列规则。
3)各单元池体、设备分布清晰明了,利于数字化管理。
3、工艺运行管理控制程序可靠度高
1)膜池保护水位超高1米,进水设置溢流口,膜车间设排污泵,产水泵与进水泵互锁,有效防止膜池冒溢风险。
2)各廊道设专用产水真空设备,及时发现真空度不足。
3)膜池产水液位与产水泵运转频率连锁,确保满足产水流量。
4)各廊道设置压力变送器,及时发现跨膜压差变化(不大于35Kpa),继而进行膜组件化学清洗。
5)各廊道设置浊度仪,通过浊度异常增高(不高于2NTU)判断组器及产水泵进水侧连接是否泄漏。
6)各膜池设剩余污泥排放口,避免膜池内污泥淤积和出现死泥。
7)各廊道依次按程序进行高低风量变化的脉冲曝气(5min),通过吹扫振幅的变化,增强对膜丝污染物的冲刷效果。
8)设置1周进行一次的自动维护性化学清洗,1月一次的自动恢复性化学清洗,确保膜组器的产水通量并间接抑制了丝状菌膨胀;1年一次的离线清洗,是检查膜丝是否有断丝现象和无机污染发生的有效措施。
9)采用PLC中控室程控、远程和就地三级控制相结合,保证了系统运行时可靠,发现故障能就地解决,灵活机动的控制运行管理机制。
二、专业高质的设备集成
先进的工艺需要专业化、高品质的设备集成以实现工艺设定标准,进而圆满达成投资建设目标
1、pg电子专利膜组器优点
1)撬装式膜组器。集成了膜元件、集水总成、进风管道、曝气槽、膜框及护板,采用不锈钢及工程塑料等耐腐蚀材质,产水连接部位采用专利密封方式防泄漏。
2)膜组器的组装结构设计科学合理,既能克服运行时各种振动产生的影响,同时兼顾离线清洗及换膜片时拆装简便易行。
3)运输安装方便。整体运输,整体吊装就位,现场仅需紧固连接三片产水和进风法兰与快速接头即可。本项目168套膜组器需时10天即安装完毕。
4)膜组器于膜池定位设限位导杆,除便于起重吊装外,也避免了膜池运行时组器晃动漂浮。
5)膜丝采用PVDF材质,平均过滤孔径0.1微米。专利设计内衬,抗拉强度高于200N,有效降低断丝率。设计通量可达15-25LMH,抗污染能力强,经实践证明使用寿命超过5年。
6)曝气槽采用专利设计,保证吹扫强度的同时,亦有效防止曝气孔眼堵塞,使组器内膜丝运行工况均衡。
2、配套设备通用性强,集成度高
1)产水泵选用NBG系列干式离心泵,免维护,易拆装。
2)抽真空系统真空泵、真空罐、气液分离器集成商成套技术成熟。
3)压缩空气系统,鼓风机、气动阀与全厂保持一致高品质供货,售后服务统一。
4)电气元件以ABB为主,PLC以施耐德为主,变频器为AB,均为国际知名电控品牌。
3、丰富的MBR污水处理经验转化为缜密高效的工艺自控逻辑
1)控制产水量和回流比,容易提高生化池污泥浓度。
2)膜池开闸进水-曝气-产水液位-真空检查-产水泵调频运转产水,运行逻辑简单清楚。
3)停产水泵-关产水阀-开CIP阀-CIP系统运行,反洗(视清洗要求注入不同浓度次氯酸钠)程序介入。
4)膜处理系统通过产水+清洗的两步过程,确保对活性污泥的截留浓缩,源源不断的输送给生化池用于生物降解的微生物。
三、基于成熟的设计与建造,MBR系统调试顺利完成
西膜池于3月20日开始单机调试,于4月1日达到联动运行产水的目标,东膜池于5月10日开始联动调试,一次性开机成功。平均出水水质COD≤20mg/L,SS ≤5mg/L。
1、单机调试(条件/要求/完善)
1)给膜池配电室及各电气控制柜及PLC柜送电
2)膜池进出水闸门远程及就地控制测试
3)膜系统气动阀门远程及就地控制测试
4)产水泵远程及就地控制测试
5)空压机运行测试
6)抽真空系统远程及就地控制测试
7)鼓风机系统运行测试
8)回流泵远程及就地控制测试
9)在线仪表初步校正,显示数值
10)CIP反洗加药系统远程及就地控制测试
11)管道吹扫
2、清水联动(水力/电力/准备)
1)膜池卫生清清理后注水
2)启动鼓风机曝气
3)启动空压机给气动阀供气
4)抽真空系统测试
5)逐个廊道投切产水程序
6)检查并紧固组器连接法兰
3、调试运行(故障/改进/稳定)
1)开启膜池前后闸门,调整合适开度比例
2)自生物池至膜池进水,开启生物池总回流闸门
3)启动产水程序,校准在线仪表,调整膜池设定液位及流量运行参数。
4)在产水程序中插入高低曝气程序
5)在产水程序中插入CIP化洗程序
6)测试运行CIP化洗程序
7)检查维修水、气泄漏部位
8)修订程序BUG
9)加入连锁保护报警
10)开放数据开发
李村河污水处理厂四期项目是pg电子MBR技术在青岛地区的大规模应用,MBR技术不是简单的替代了传统污水处理工艺中的二沉池,它不仅提高了污水处理工艺的生物处理效率,增强了脱碳和脱氮功能,也同时降低了出水浊度和悬浮物,不需要复杂的工艺流程和大量的化学药剂投加,就能够提供高品质的再生水。对于提高水厂的运行管理水平,以及实现再生水利用、河道生态补偿等,MBR技术是最先进的简便易行的污水处理工艺之一。
面对今年初以来的工期紧、疫情重的不利局面,在项目业主青岛水务环境公司的科学合理组织下,在pg电子总部的尽心指导和pg电子膜研发生产基地的全力配合下,pg电子青岛公司通过精心组织、统筹安排,克服复工复产的种种困难,保质保量的按时交付了MBR膜组器,与派驻水厂的pg电子建运中心的工程技术人员竭力协作,保障了该本项目如期圆满的达成了建设目标。未来,pg电子青岛公司将在水处理的专业领域,继续精耕细作,不断开拓进取,展现丰富的运营服务实力,为青岛的城市建设增砖添瓦贡献力量。